今年以來,江漢油田涪陵頁巖氣公司深入踐行綠色發展理念,全面推進綠色企業建設。他們通過實施采氣裝置能效提升和碳減排技術應用,在頁巖氣開發全過程中狠抓節能減排降碳工作,成功勒緊頁巖氣開發的“碳腰帶”。
注重設備節能降耗,提升生產“含綠量”
涪陵頁巖氣田擁有壓縮機、加熱爐、分子篩等眾多耗能設備。其中,壓縮機能耗占氣田總能耗的80%以上。為此,公司全方位開展設備節能降耗工作,提升生產的“含綠量”。
在設備選型階段,公司在確保質量與性能的前提下,依據節能效果對加熱爐、分子篩、變壓器等設備進行招標采購,提高氣田節能型設備的占比。例如,加熱爐采用負壓式抽排煙設計,減少了鼓風機的使用,相較于正壓式加熱爐,綜合節能超過10%。變壓器選用節能型S13系列,其銅鐵損相比普通型降低6%以上。
公司還科學調整現有電網運行方式,在氣田10千伏焦氣二線、宏中線、宏石線等主要電力線路上安裝無功補償裝置,提升線路功率因數,有效降低線損,節約大量電耗。
針對壓縮機能耗大的問題,公司采取多項節能降耗措施,包括科學調配壓縮機、實行壓縮機間開制度、開展壓縮機變頻改造,以及對壓縮機運行進行智能監控等,成功降低壓縮機能耗30%以上。
“去年,我們完成了12臺壓縮機的變頻改造,今年計劃再改造18臺,進一步提升壓縮機的節能水平。”生產運行管理室工程師金志江說道。
此外,技術人員還搭建了氣藏能管平臺,建立壓縮機遠程智能監控系統,對進氣壓力、震動、電流等參數進行科學分析,并根據工藝參數優化壓縮機運行策略,在提高工作效率的同時,提升節能效果。一旦監測到能耗異常的壓縮機,立即采取措施,降低其能耗。
推行“綠色”采氣技術,讓天空更藍
焦頁10-8HF井生產壓力下降,被迫關井。原計劃采用壓縮機進行增壓開采,技術人員經過反復論證,最終采用“管網氣氣舉+泡排”的組合工藝,使該氣井恢復生產。這一舉措不僅節省了壓縮機運行能耗,還減少了1.5萬立方米頁巖氣的放噴燃燒,大幅降低了碳排放。
“我們積極采用綠色環保的采氣技術,減少采氣過程中的碳排放,讓氣田的天更藍。”技術中心工藝所所長陳小剛介紹。
對氣井進行放噴排液是促進老井復產的有效手段,但放噴時需要燃燒天然氣,既浪費能源,又會釋放廢氣。技術人員針對這一問題,盡量減少放噴排液技術措施的使用,積極采用循環氣舉、增壓開采、泡沫排水等排水采氣措施。近年來,公司加大復合排采工藝的應用力度,通過實施“氣舉+增壓”“氣舉+泡排”等組合排采技術,將排水采氣工藝做精做實,大幅降低放噴排液作業頻次,有效推動節能減排。
此外,為減少新井試氣過程中天然氣燃燒產生的廢氣,該公司與產建管理中心、施工單位合作,開發可回收利用型地面測試系統,安裝配套的背壓閥,研究試氣與采氣一體化減排技術,形成新井“邊測試、邊進站生產”工藝,顯著降低頁巖氣燃燒產生的廢氣量。
合理回用生產余氣,有效減少碳排放
在頁巖氣開發過程中,采氣或處理裝置會產生工藝尾氣和余氣。以往,這些余氣常采用簡單排放或直接燃燒的處理方式,既造成能源浪費,又會產生大量二氧化碳排放。
涪陵頁巖氣公司強化余氣資源化利用,積極開展余氣回收工作。
針對油氣同采的頁巖油氣井,技術人員使用密閉回收裝置,收集逸散在空中的輕烴、混烴等可燃氣體,既節約資源、降低能耗,又保障了安全。在興頁L2HF井平臺,技術人員開展試驗,利用原本放空的頁巖氣余氣進行發電,每天可減少1350立方米頁巖氣的燃燒。
在涪陵頁巖氣田最大的集輸末站——白濤集輸站,該公司優化工藝流程,新建低壓管線,將原本放噴的頁巖氣通過低壓管線直接輸送給四合燃氣公司,實現生產余氣外銷,既回收了能源,又有效保護了環境。